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站库PLC控制系统开发技术试验
发布时间:2020-12-02 08:12:23

1、PLC 控制系统使用现状

目前油田企业普遍使用PLC控制系统辅助生产,其中部分站库系统存在着以下问题:

(1)由于站内流程更改导致 PLC 显示界面与生产实际流程不符;

(2)由于现场新增压力、温度、流量、液位等一次表原因,造成岗位人员对新增的数据无法实时获取;

(3)由于现场显示仪表(温度变送器、压力变送器等)拆卸或者更换,PLC 显示界面原有的一些数据已为死数据;

这些问题会使生产产生安全隐患,增强了岗位员工劳动强度,因此,为了岗位人员更方便、快捷的掌握实际生产的各类数据,提高工作效率,以A站库为实验对象,计划开展站库 PLC 控制系统开发试验。

2、总体技术思路

2.1 站内值班室配电柜的改造

由于 A 站控制系统模块在初期设计时模块数量已满,新增加的干气工艺流程中温度、压力、气表流量等数据无法进入控制系统,因此需要通过增添 PLC 模块(S7-300)、360、361 通讯模块、AI 模拟量采集模块、通讯电缆、安全栅等仪器仪表对站内原有 PLC 控制系统模块进行增加,保证了新增数据可以实时准确显示。

2.2 上位机软件画面的改造

因站内新增加了一套干气流程工艺,需重新绘制上位机流程画面,新增干气管线,在参数画面新增数据参数,报警参数,同时实现与下位机 PLC(S7-300)的通讯。

2.3 PLC 控制系统下位机的改造

通过编写下位机 PLC 控制系统程序,增加模拟量采集模块、通讯模块等模块,用于采集现场干气管线上温度变送器、压力变送器、旋进漩涡流量计远传的电流信号,编写数据采集程序,使传输数据准确。

3、现场试验

3.1 现场控制柜改造

在值班室在控制柜上安装 530mm 导轨,用于安装 361通讯模块、AI 模拟量输入模块,用于采集现场干气管线上温度变送器、压力变送器、旋进漩涡流量计远传的电流信号同时在原有的 PLC 控制系统上加装 360 通讯模块,连接新加装控制系统模块,加装安全栅,对现场采集的温度、压力、流量电流信号起到整流、滤波的作用。

3.2 上位机软件画面改造

根据现场情况,对上位机组态软件进行读取并编译,与岗位员工结合,重新绘制工艺流程画面,真实反映生产实际状态。在流程显示画面上新增加了一条干气工艺管线,可以实时准确的显示出泵房干气工艺管线上的温度、压力、气流量的实时数据。对报警参数画面进行修改,增加了量程设置,如站内干气管线更换其他量程压力变送器、温度变送器,不需进行变送器的量程迁移,可直接在流程画面输入新增变送器的量程上下限,可直接使用。

3.3 下位机程序编写

对站内掺水炉温度、压力数据不准的问题,对下位机PLC 控制系统(S7-300)程序进行读取,针对压力、温度等模拟量、开关量采集数据相应的程序段进行重新编写、计算,对新增加的数据,下位机PLC 控制系统中,读取原有 PLC控制系统程序,在程序段中新增 3个模拟量采集模块 FC105。根据站内干气流程进行程序功能分解,分解为温度信号采集、压力信号采集、流量信号采集,并分配地址点数 S7-300 PLC 的 I/O 地址分配。

4、现场试验及效果

站库 PLC 控制系统技术改造后,岗位人员更方便、快捷的掌握实际生产的各类数据,提高工作效率,防止因岗位人员观察不及时而导致憋压,温度、液位过高的问题。可进一步扩展现场站库 PLC 控制系统的功能,实现了站库的专业化、自动化,有效提高岗位员工工作效率。